资讯

兴发铝业三水公司用“三精管理”破解模具上机质量难题​——三水公司2#2200T机模具质量改善实录

|
2025年08月07日 09:39:10
|
11605 浏览
|
模具上机合格率直接影响挤压产量和成材率

  在铝型材生产过程中,模具上机合格率直接影响挤压产量和成材率。兴发铝业三水公司改善小组,运用三精管理中精益改善周方法,将2#2200T机模具上机合格率从81%提升至87%,日均减少返工2套模具,年化改善收益达10万元。


  一、精准定位:直击痛点,目标明确


  痛点聚焦


  1.新模未合格下单导致上机率下降


  2.煲模工序质量问题(碰崩、压烂、冲洗不干净)影响抛光质量


  3.返修/修模质量不理想,导致多次返工


  靶向施策


  1.将各个工序作业内容精细化、把模具质量做到预期


  2.监督各工序的模具质量,达到预期才能流向下工序


  3.每天把不合格原因列出来分析原因,并制定可执行的作业要求


  三精启示:


  建立《模具上机质量日报表》,每日分析不合格原因,确保“问题不解决不流向下工序”。


  二、精细管控:全流程标准化


  关键改善


  1.煲模工序标准化:


  制定《煲模作业规范》,明确冲洗标准


  改善后煲模质量问题,可视化质量


  2.抛光质量双管控:


  建立首件检验+末件复核制度


  制定《抛光质量标准作业指导书》


  3.模具上机质量跟踪:


  建立《模具使用情况跟踪表》,实现全流程可追溯


  三精启示:


  从“凭经验操作”到“按标准执行”,精细化管理让质量波动无处遁形。


  三、精细管控:持续优化创效益


  改善亮点


  1.每日站立会议:改善团队每日15分钟进度同步


  2.5Why分析法:深挖拉钩粗纹问题根源,发现模具抛光质量和过程挤压工艺至关重要


  3.年改善收益:模具上机成本*套模*月天数*6月,300*2*28*6=100800元


  三精启示:


  当员工真正理解“1套模具=300元成本”时,改善就从任务变成了本能。


  今后,兴发铝业三水公司将深植“三精管理”精髓,将其转化为全员自觉的行动纲领。我们将夯实数据基座以支撑精准决策,雕琢流程细节以提升运行效率,更将全员激发为持续改善的“发动机”与问题解决的“狙击手”,让“数据精准、流程精细、改善精益”形成强大的上升螺旋。以此构筑坚不可摧的质量长城,驱动公司不断提质增效,在高质量发展的征程中行稳致远,持续领先。


声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
询盘
联系方式
电话 暂无! 手机 暂无!
联系人 暂无! 地址 暂无!
电话 暂无!
手机 暂无!
联系人 暂无!
地址 暂无!
凤铝铝业展馆首页
来源
发布
加载中....
取消
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定