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【伟业铝材】走访环保先进企业 分享污染治理经验

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2017-01-03 17:58:07
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  佛山有不少社会责任感强、环保措施落实好的企业,真正以环保为己任,在污染物排放治理方面深入钻研,舍得投入,并取得很好的成效。12月29日,市环保局再次组织媒体到市内多家企业走访,深入生产一线了解企业在节能减排、环保治理等方面所采取的措施及成效。

  伟业铝厂:做好“三同时”,率先使用天然气,从源头减少污染

  走进广东伟业铝厂集团有限公司,厂区规划整齐、生产车间洁净,厂容厂貌给人印象良好,各工序的废气排放口,几乎看不到尘烟排出。

  伟业铝材集团副总经理冯扬明表示,企业高层社会责任感强,对生产有着非常严格的标准,对环保同样有着非常高的要求。早在2009年,伟业铝材利用搬迁新址的契机,公司高层非常明智地决策全厂区采用清洁能源——天然气,成为全市首个以天然气作为燃料的铝型材企业。厂区在建设之初,严格执行环保“三同时”,即所有的污染治理设施均与主体工程实现同时设计、同时施工和同时投入使用。

  在当前国家环保法律规和标准不断收严的今天,冯扬明说,很庆幸公司高层的远见灼识,几乎没留环保后患,只是在早有预留环保设施建设空间的基础上,不断进行技改,让公司无论在水、气及固废危废方面,均能优于越来越趋严的排放标准。

  据了解,由于价格低廉,煤炭一直是铝材行业生产的首要选择。但是煤炭燃烧所产生的碳、氮、粉尘等物质不仅对环境有着极大的破坏,而且对周边人口影响极大。凭着较强的环保意识和责任意识,伟业铝材在进行厂房布局时,率先将燃料由煤炭改为天然气,并进行了管道设计建造,从源头解决了污染物的产生。

  冯扬明介绍,公司生产过程中,很多用水车间均实现循环回用,对含重金属废水严格进行分质预处理并保障达标,所产生的危险废物也严格按要求处理处置。公司还建设了完善的智能控制系统,在每个环节都设立水、气监测点,24小时实时监测排放情况,通过严格的企业内控实现污染物稳定达标排放。

  海天味业:加大投入不断技改,锅炉除尘效率近百分百

  高明区沧江工业园内,一根百米高的烟囱首先吸引了大家的注意,虽然海天味业的生产线正在全速运转,但几乎看不到任何烟尘排出。

  海天味业锅炉车间主管李志高表示,他们在炉内添加石灰石,让石灰石与二氧化硫在锅炉内发生反应,并用喷淋法将烟气中的硫化物除去。由于天然气燃烧效率比煤炭低,达不到使用要求。为了减少锅炉燃烧过程中产生的污染物,他们通过对锅炉改造,采用高频、脉冲双电源的静电除尘措施,使除尘效率达到99.9%。

  近年来,海天味业投入2500万持续对循环硫化床锅炉进行技术改造,包括三套高频静电除尘器及其配套设备的改造。为了确保锅炉烟气治理效果,企业还在不断投入技改,每年都会组织员工进行环保方面的培训。目前,锅炉烟气排放的二氧化硫、氮氧化物、烟尘指标已经达到了火电厂的排放标准,综合脱硫效率高于90%、除尘效率大于95%。

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